1、改進布膜器
在管式降膜蒸發(fā)器運行中,布膜器效果的好壞對多效蒸發(fā)器的蒸發(fā)效率起到至關(guān)重要的作用,,在運行中不斷產(chǎn)生的結(jié)疤逐漸使布膜器堵塞,,必須人工清理。在實際生產(chǎn)中,,一般需要2-3個月進行一次徹底清理,否則即使酸洗罐也不能有效去除蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)疤,蒸發(fā)效率會逐漸降低,,不能達到設(shè)計蒸水量及通過液量能力。
布膜孔直徑過小,,結(jié)疤很容易堵塞,,造成布膜的不均勻,,結(jié)合的布膜器設(shè)計原理,對布膜器進行改進,,增大布膜器布膜孔,,使結(jié)疤不易堵塞,加快清洗速度,,縮短清理時間,,為蒸發(fā)器提前投產(chǎn)創(chuàng)造條件。
2,、改進卸料管道
我們都知道,,每次酸洗罐需要把罐內(nèi)料全部撤出,由于管式蒸發(fā)器撤料時系統(tǒng)仍處于真空狀態(tài),,閃蒸罐撤料靠壓差,,壓差小,撤料,、撤水速度就慢,,耗時就長,延長了洗罐時間,,所以,,可以選擇增設(shè)卸料管道的方法來加快卸料速度,提高了蒸發(fā)器的運轉(zhuǎn)率,。
3,、改進高壓結(jié)疤箱
結(jié)疤箱內(nèi)存料較多,不利于提高蒸發(fā)器的運轉(zhuǎn)率,。對管式蒸發(fā)器高壓結(jié)疤箱閘門位置進行改造,,改造后關(guān)掉閥門即可清理結(jié)巴箱,縮短了管式蒸發(fā)器停車清理時間,,蒸發(fā)器可提前開車,。
4、改進冷卻系統(tǒng)
由于管式降膜蒸發(fā)器末效出料溫度較高,,撤空料后必須經(jīng)過好幾個小時的降溫,,清理效果及速度不太理想。在管式蒸發(fā)器加熱室增加冷卻水系統(tǒng),,縮短加熱室冷卻時間降,,提高了蒸發(fā)器的運轉(zhuǎn)率。
5,、改進加熱管結(jié)疤清除方法
(1)硫酸洗罐
目前,,硫酸是清除加熱管罐璧結(jié)疤的主要途徑之一,對于一般性的以氫氧化鋁為主要物質(zhì)的結(jié)疤效果明顯,,原理為硫酸與結(jié)疤中的鈉,、氫氧化鋁發(fā)生化學反應,,使得結(jié)疤疏松,便于清除結(jié)疤,。而對結(jié)疤成份中含有大量的碳酸堿時效果不大,。在正常蒸發(fā)過程中,碳分母液濃度過高,,導致大量碳酸堿結(jié)晶析出附著在加熱管時,,利用稀硫酸直接洗罐效果不佳。通常先進行水煮或利用原液沖罐,,溶解掉碳酸堿,,再進行酸洗罐。酸洗罐對鋁硅酸鈉復鹽清除比較有效,。
(2)高壓水槍清洗
在二效蒸發(fā)器應用于燒結(jié)法蒸發(fā)碳分母液實踐當中,,各類蒸發(fā)器均有加熱管堵死眼的現(xiàn)象,,堵死眼意味著蒸發(fā)器傳熱面積減小,,嚴重影響蒸發(fā)器的效率,出現(xiàn)這種情況只能采用機械方法清理,,一般采用高壓水槍進行清洗,。
(3)管式蒸發(fā)器種分煮罐、洗罐
在管式蒸發(fā)器進行硫酸洗罐之前,,管式蒸發(fā)器嚴格按照時間,、溫度、濃度的種分煮罐操作,,可以將大量的蒸發(fā)器罐壁,、加熱管壁結(jié)疤清除干凈,進一步為硫酸洗罐創(chuàng)造條件,。